掃一掃,加微信
高耐磨橡膠內襯,延長設備壽命1倍之多
全新的進料口設計,消除紊亂、減少磨損,可提高分級效率達85%
旋流器結構設計合理,溢流跑粗現象少
可根據需求調節底流濃度
鑫海水力旋流器內襯鑫海35號高耐磨橡膠,耐磨指數達到128%,具有超強耐磨性、彈性及強度,延長旋流器使用壽命1倍以上;
另外,耐磨橡膠在長時間內可保持內部流道的形狀與尺寸,從而保持穩定的分級效率。
采用漸開線進料方式,可降低物料進入旋流器時因突然發散而產生的紊流,讓流體在內部的運動趨于平穩狀態,從而提高分離效率;
內部流道無尖銳的邊緣和大的拐角,可保證渣漿在內部暢流,減輕磨損,在實際應用中,分級效率提高到了85%左右。
合理的柱錐段長度比例及溢流管插入深度,有效地提高了旋流器的分級效率;采用特殊的溢流管結構及錐體結構,降低“溢流跑粗”和“底流夾細”程度。
特殊設計一:虹吸裝置
可在溢流箱頂部安裝虹吸裝置,用以調節底流濃度,高可達到60%的底流濃度,使溢流排出的幾乎是清水,可降低總能耗壓力1/3。
特殊設計二:魚尾裝置
可在沉沙嘴處安裝魚嘴裝置,給礦量、給礦濃度、給礦壓力在一定范圍內波動時,魚嘴裝置可使旋流器底流排放濃度和溢流細度保持恒定。
注:鑫海擁有專用的旋流器選型軟件,能夠快速準確地進行選型,來滿足客戶的不同需求。
入料壓力是旋流器工作的重要參數。提高入料壓力,可以增大礦漿流速,物料所受離心力增大,可以提高分級效率和底流濃度,但通過增大壓力來降低分級粒度收效甚微,動能消耗卻大幅度增加,旋流器整體特別是底流嘴磨損更加嚴重。處理粗物料時采用低壓力(0.05~0.1MPa) 操作,處理細粒及泥質物料時采用高壓力 (0.1~0.3MPa) 操作。
增大入料量,分級粒度變粗;減小入料量,分級粒度變細。
旋流器的給料濃度不能太高也不能太低,需要具體看物料情況。進料濃度越高底流濃度越高,相對溢流濃度也會增高。進料濃度越低,底流濃度也會相應降低,溢流跑粗會減少。總之濃度既不是越高越好 也不是越低越好。
旋流器規格 |
處理能力 |
分級粒度 |
溢流口直徑 |
沉沙口直徑 |
入口壓力 |
150 |
10-23 |
25-74 |
30-50 |
8-22 |
0.060-0.15 |
200 |
17-38 |
28-80 |
40-65 |
16-32 |
0.060-0.15 |
250 |
24-53 |
30-82 |
65-100 |
16-40 |
0.060-0.15 |
300 |
40-100 |
36-90 |
65-120 |
20-40 |
0.060-0.15 |
350 |
56-118 |
40-100 |
80-120 |
30-70 |
0.060-0.15 |
375 |
74-157 |
42-105 |
90-135 |
30-70 |
0.060-0.15 |
450 |
90-192 |
44-110 |
100-150 |
30-70 |
0.060-0.15 |
500 |
128-300 |
50-115 |
130-220 |
35-100 |
0.060-0.15 |
610 |
200-468 |
57-125 |
160-260 |
65-110 |
0.060-0.15 |
660 |
237-524 |
60-130 |
180-280 |
80-150 |
0.060-0.15 |
您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術與銷售人員會盡快與您取得聯系。為保證能及時處理您的信息,請務必準確填寫您的聯系電話!